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第197章 首次模型測試

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車間裡的時鐘指向上午九點,第三輪模型訓練的最終結果新鮮出爐:訓練集識彆準確率96%,驗證集識彆準確率95%。看著螢幕上近乎完美的訓練資料,團隊成員們臉上都洋溢著期待的笑容,彷彿已經看到了“糕小默2.0”順利量產的場景。

“按照這個資料,實際測試的準確率應該能達到90%以上吧?”李萌萌一邊整理新製作的測試樣本,一邊興奮地說道。為了確保測試結果的客觀性,她和蘇晚花了整整一天時間,製作了50組全新的樣本,涵蓋所有發酵等級,其中特意增加了20組“略不足”與“合格”的臨界樣本——這正是之前模型最容易誤判的型別。

陳曦將50組測試樣本的資料匯入模型,點選“預測”按鈕。所有人都屏住了呼吸,緊緊盯著螢幕上跳動的進度條。幾秒鐘後,測試結果彈出,喜悅的笑容瞬間從大家臉上褪去:識彆準確率85%,誤差率15%。

“怎麼才85%?”小王忍不住皺起眉頭,語氣中帶著失望,“訓練集和驗證集的準確率都達到95%了,為什麼實際測試還差這麼多?”

林默接過陳曦列印的測試報告,仔細檢視誤判樣本的分佈情況:“誤差率15%,雖然比最初的20%下降了5個百分點,但距離我們預期的5%目標還有很大差距。而且你們看,誤判主要集中在‘略不足’與‘合格’這兩個等級,誤判率高達25%,其他等級的誤判率隻有8%。”

蘇晚拿起放大鏡,逐一觀察那些誤判樣本的實物:“這組‘略不足’的樣本被判定為合格,我們看看它的特征。氣孔直徑1.7mm,濕度67%,而合格樣本的標準是氣孔直徑1.5-2mm、濕度62%-68%。兩者的特征幾乎重疊,尤其是氣孔差異還不到0.5mm,肉眼都很難區分,更彆說模型了。”

陳曦開啟誤判樣本的高清圖片,用專業軟體測量特征引數:“確實如此。所有誤判的‘略不足’與‘合格’樣本,氣孔直徑差異都小於0.5mm,表麵顏色、光滑度等視覺特征也高度相似,模型很難捕捉到這種細微差異。之前我們雖然增加了卷積層數量,但3層卷積層的提取能力還是有限,無法精準識彆這種臨界特征。”

團隊剛剛燃起的希望又一次被澆滅。如果核心的“略不足”與“合格”誤判問題無法解決,“糕小默2.0”的量產計劃就隻能繼續推遲。車間裡陷入了沉默,每個人的臉上都寫滿了焦慮。

“大家彆著急,誤差率從20%降到15%,已經是很大的進步了。”林默率先打破沉默,他拿起筆在白板上畫了一張誤差率下降折線圖,將每一次優化後的誤差率標註出來,“你們看,從最初的35%到20%,再到現在的15%,我們一直在進步。現在的問題很明確,就是模型對細微特征的捕捉能力不足,以及對臨界樣本的判斷缺乏更可靠的輔助依據。隻要針對性解決這兩個問題,誤差率一定能繼續下降。”

蘇晚看著手中的濕度資料記錄,突然眼前一亮:“之前我們發現濕度資料與視覺識彆結果的匹配度高達85%,或許可以在模型中加入濕度資料的權重。比如,當模型判定樣本為‘合格’時,如果其濕度資料與合格標準的匹配度低於80%,就自動將其標記為‘待確認’,不直接判定為合格。這樣就能利用濕度資料的物理特性,輔助視覺識彆,降低誤判率。”

“這個想法可行!”陳曦立刻表示讚同,“‘略不足’與‘合格’樣本的視覺特征相似,但濕度資料還是有細微差異。合格樣本的濕度通常在63%-66%之間,而‘略不足’樣本的濕度多在67%-69%之間。如果給濕度資料設定權重,當濕度匹配度≥80%時才判定為合格,就能有效區分這兩種樣本。”

小王也補充道:“另外,我們可以增加摺積層的數量。3層卷積層隻能提取到表麵的宏觀特征,增加到5層後,模型能深入提取到氣孔分佈密度、邊緣光滑度等細微特征,對0.5mm以下的氣孔差異也能捕捉到。不過卷積層數量不能太多,否則會導致模型訓練時間過長,還可能出現新的過擬合問題。”

林默綜合大家的意見,做出決策:“就按這個思路優化。小王負責調整模型引數,將卷積層從3層增至5層,同時優化啟用函式和學習率;蘇晚負責製定濕度資料的權重標準,明確不同發酵等級的濕度匹配閾值;陳曦負責模型的重新訓練和相容性除錯;我負責跟蹤測試效果,確保誤差率能降至10%以下。”

方案確定後,團隊立刻投入緊張的優化工作。小王坐在電腦前,專注地修改模型結構引數。他冇有直接將卷積層增至5層,而是先嚐試增加到4層,訓練後測試誤差率降至13%;再增加到5層,誤差率進一步下降到11%;當嘗試增加到6層時,誤差率反而回升到12%,還出現了輕微的過擬合跡象。

本小章還未完,請點選下一頁繼續閱讀後麵精彩內容!“看來5層卷積層是最優配置。”小王鬆了口氣,向團隊彙報測試結果,“5層卷積層既能提升對細微特征的捕捉能力,又不會導致過擬合,而且訓練時間隻比之前增加了2小時,在可接受範圍內。”

蘇晚則根據之前收集的500組樣本資料,製定了詳細的濕度權重標準:“合格樣本的濕度標準是62%-68%,我們設定濕度匹配度≥80%時,才認可模型的視覺識彆結果;如果濕度匹配度在60%-80%之間,就將樣本標記為‘待確認’,需要結合其他特征進一步判斷;如果濕度匹配度<60%,則直接否定視覺識彆結果,按濕度對應的等級判定。”

她舉了個例子:“比如一組樣本被模型視覺識彆為‘合格’,但它的濕度是69%,與合格樣本的濕度標準匹配度隻有75%,低於80%,我們就不判定它為合格,而是標記為‘待確認’,再結合氣孔直徑等特征綜合判斷,這樣就能有效降低誤判率。”

陳曦將調整後的模型結構和濕度權重標準融入演演算法,啟動了第四輪模型訓練。這一次,模型不僅要學習視覺特征,還要結合濕度資料的權重進行判斷,訓練難度更大,但針對性也更強。

團隊成員們冇有像之前那樣守在電腦旁,而是各自忙碌著後續的準備工作。蘇晚整理了所有誤判樣本的特征資料,製作成“誤判樣本分析手冊”,方便團隊隨時查閱;李萌萌則開始準備下一輪測試的樣本,特意增加了“略不足”與“合格”臨界樣本的數量,確保測試結果能真實反映模型的優化效果;林默則聯絡了幾位糕點老師傅,邀請他們在後續的測試中提供人工判斷參考,對比模型識彆與人工判斷的差異。

6小時後,第四輪模型訓練完成。訓練集識彆準確率97%,驗證集識彆準確率96%,資料表現穩定。陳曦立刻匯入李萌萌準備的50組新測試樣本,進行驗證。

“測試開始!”陳曦按下“預測”按鈕,螢幕上的進度條緩慢推進。所有人都圍了過來,眼神中充滿了緊張與期待。

幾分鐘後,測試結果出爐:識彆準確率90%,誤差率10%。其中,“略不足”與“合格”樣本的誤判率從25%降至18%,其他等級樣本的誤判率降至5%以下。

“誤差率降到10%了!”李萌萌興奮地喊道,“雖然還冇達到5%的目標,但已經有了很大的進步!尤其是其他等級的誤判率已經達標,隻剩下臨界樣本的問題了。”

林默看著測試報告,臉上露出了欣慰的笑容:“這是一個重大的突破!我們通過增加摺積層數量和融入濕度資料權重,成功將誤差率從15%降至10%,證明我們的優化方向是正確的。現在我們離目標越來越近了,隻要繼續針對臨界樣本優化,就能實現5%誤差率的目標。”

蘇晚仔細分析了誤判的臨界樣本:“剩下的誤判樣本,不僅氣孔差異小於0.5mm,濕度資料也非常接近合格標準,比如有的‘略不足’樣本濕度是67.5%,與合格樣本的濕度標準匹配度達到78%,剛好低於80%的權重閾值,被標記為‘待確認’,但模型最終還是誤判為合格。這說明僅靠濕度資料還不夠,我們可能需要更多維度的資料來輔助判斷。”

陳曦點點頭,在測試報告中寫道:“當前模型對細微視覺特征的捕捉能力仍有提升空間,且單一的濕度資料輔助判斷不夠全麵。若能加入更多維度資料(如麪糰彈性、密度等),構建多維度檢測模型,誤差率或可進一步降低至5%以下。”

小王也補充道:“我們還可以優化濕度權重的閾值設定。現在的80%是基於現有樣本資料設定的,或許我們可以通過更多樣本測試,找到更精準的閾值,進一步降低臨界樣本的誤判率。”

林預設同地點點頭:“陳曦提出的多維度檢測思路很好,這可以作為我們下一步的優化方向。不過目前我們已經取得了階段性成果,誤差率降至10%,已經基本滿足小規模量產的要求。我們可以先進行二次試產,驗證模型在實際生產中的表現,同時收集更多維度的資料,為後續的優化做準備。”

他頓了頓,繼續說道:“接下來的工作安排如下:陳曦負責整理測試報告,總結優化經驗,同時開始研究麪糰彈性、密度等資料的采集方法;小王負責將優化後的模型嵌入‘糕小默2.0’裝置,進行相容性除錯;蘇晚和李萌萌負責準備二次試產的原材料和樣本,邀請糕點老師傅參與人工複覈;我負責協調生產車間,安排二次試產的時間和流程。”

團隊成員們紛紛點頭,雖然還冇有完全達到目標,但大家都看到了希望,鬥誌昂揚地投入到新的工作中。

本小章還未完,請點選下一頁繼續閱讀後麵精彩內容!蘇晚在整理測試資料時,心中充滿了成就感。她提出的濕度資料權重方案,第一次在模型中發揮了重要作用,不僅降低了誤差率,還讓她更加堅定了將傳統工藝經驗與現代科技相結合的信心。“爺爺當年手測發酵度時,不僅會看外觀、摸濕度,還會按壓麪糰感受彈性,或許我們真的可以加入彈性資料,讓模型的判斷更接近人工水平。”蘇晚心中默默想道。

小王在除錯裝置時,也對模型的優化有了新的感悟:“之前我總覺得技術引數是固定的,但通過這次的反覆測試,我發現技術引數需要根據實際情況不斷調整,才能找到最優配置。5層卷積層的選擇,就是通過一次次測試得出的結論,這讓我學到了很多。”

陳曦則開始研究麪糰彈性資料的采集方法。他查閱了相關資料,發現可以通過壓力感測器測量麪糰的抗壓強度,間接反映麪糰的彈性。“如果能在視覺識彆區域增加一個小型壓力感測器,采集麪糰的彈性資料,再融入模型中,就能構建‘視覺 濕度 彈性’的三維檢測模型,對臨界樣本的識彆精度肯定能大幅提升。”陳曦興奮地說道。

遠在鹽城的老周也時刻關注著模型測試的進展。當他從林默口中得知誤差率已經降至10%時,激動地說道:“林總,你們太厲害了!我就知道你們一定能攻克難關。我們已經準備好了最新一批的有機糯米粉,馬上給你們寄過去,希望能為你們的二次試產提供幫助。”

“太感謝你了,周叔!”林默笑著迴應,“有了你們提供的優質糯米粉,我們的二次試產一定能順利進行。等試產成功,我們第一時間邀請你和農戶們來參觀。”

當天晚上,車間裡依然燈火通明。小王正在進行裝置的最後除錯,確保模型能順利嵌入“糕小默2.0”;陳曦在研究壓力感測器的安裝方案;蘇晚和李萌萌在整理二次試產的流程和標準;林默則在繪製“誤差率下降折線圖”,準備在第二天的會議上展示團隊的優化成果,鼓勵大家繼續努力。

夜色漸深,團隊成員們雖然疲憊,但眼神中卻充滿了堅定和期待。他們知道,雖然誤差率還冇有達到最終目標,但他們已經走在了正確的道路上。隨著多維度資料的加入和模型的持續優化,“糕小默2.0”的識彆精度一定會越來越高,最終實現“機器替代人工”的目標,為林記的規模化生產和非遺手藝傳承奠定堅實的基礎。

而陳曦在測試報告中提出的多維度檢測思路,也將在後續的優化中逐步落地,讓“糕小默2.0”的技術方案越來越完善,成為行業內智慧糕點機的標杆。

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